活性污泥变黑是污水处理运行中的典型异常现象,主要根源是污泥系统处于缺氧/厌氧状态,导致微生物代谢异常和化学还原反应发生。以下是具体原因解析及应对策略:

一、核心原因:缺氧/厌氧环境下的还原反应

1. 硫化物的生成与转化

硫酸盐还原菌(SRB)活动

DO<0.5mg/L的缺氧条件下,SRB将废水中的硫酸盐(SO₄²⁻)还原为硫化氢(H₂S):

SO₄²⁻ + 有机碳 → H₂S + CO₂ + H₂O

硫化氢与金属离子结合

H₂S与污泥中铁(Fe²⁺/Fe³⁺)、锰(Mn²⁺)等金属离子反应生成黑色硫化物沉淀

H₂S + Fe²⁺ → FeS↓(黑色) + 2H⁺

H₂S + Mn²⁺ → MnS↓(黑色) + 2H⁺

2. 污泥腐化

二沉池或曝气死角污泥长期停滞:

污泥厌氧发酵产生H₂S、CH₄、有机酸,导致污泥发黑发臭,上浮形成浮泥。

二、直接诱因分类

1)曝气系统故障(最常见!)

故障类型

具体表现

导致污泥变黑机理

曝气头堵塞

曝气不均,池面有大气泡或无气泡区

局部区域DO趋近于0

风机压力不足

曝气池整体DO<1mg/L

全系统缺氧

曝气管破裂

池底有大气泡涌出,曝气效率下降

有效供氧量不足

曝气时间不足

SBR工艺曝气周期设置过短

硝化/降解反应未完成

2)进水水质冲击

冲击类型

典型场景

影响机制

COD负荷突增

养猪场冲洗废水集中排放、饲料泄漏

微生物耗氧速率>供氧速率

硫酸盐浓度高

使用含硫酸盐的清洗剂(如硫酸铜消毒水)

提供SRB反应底物,促进H₂S生成

含硫废水进入

屠宰废水混入、含硫农药残留

直接引入还原性硫化物

3)运行管理问题

问题类型

错误操作

后果

污泥浓度过高

MLSS>6000mg/L未及时排泥

氧传递效率下降,局部缺氧

污泥回流不畅

二沉池刮泥机故障或回流泵堵塞

二沉池污泥厌氧腐化

有毒物质抑制

消毒剂/抗生素过量进入(如养猪场冲洗水)

微生物活性下降,耗氧能力减弱

三、现场诊断与验证方法

1、感官判断:

气味:有臭鸡蛋味(H₂S特征)→ 确认硫化物存在

颜色:黑色均匀分布→全系统缺氧;局部发黑→曝气不均

泡沫:池面覆盖黑色粘稠泡沫→污泥腐化

2、仪器检测

DO仪:多点检测曝气池DO(目标值2-4mg/L)

污泥沉降比SV₃₀)

正常:15%-30% 棕黄色

异常:>40%且呈灰黑色,沉降缓慢

氧化还原电位(ORP

正常好氧区:+50~+250mV

变黑时:<-100mV(表明强还原环境)

3、显微镜观察

硫颗粒:污泥絮体内可见反光黑色颗粒(FeS/MnS)

微生物变化:钟虫、轮虫消失,丝状菌增多

四、解决方案与调控措施

1. 紧急处置

增加曝气强度

立即开大风机风量,DO短期提至4-6mg/L(持续6-12小时),氧化硫化物。

投加氧化剂

向曝气池投加双氧水(H₂O₂)50-100mg/L)或次氯酸钠(NaClO)10-30mg/L),快速氧化H₂S。

置换污泥

排放部分黑色污泥(≤30%),补充新鲜活性污泥。

2. 根本性修复

问题根源

解决措施

操作要点

曝气系统故障

清洗/更换曝气头,修复破损管道

定期监测曝气均匀性(气泡分布)

高负荷冲击

增设调节池均质水量,控制进水COD<1500mg/L

养猪场避免集中排放高浓度废水

硫酸盐问题

源头减少含硫药剂使用,预曝气氧化硫化物

进水硫酸盐>500mg/L时需预处理

污泥浓度失控

调整排泥量,控制MLSS在3000-5000mg/L

F/M(食微比)0.2-0.4kgCOD/kgMLSS·d调控

3. 预防措施

安装DO在线监测:关键区域设报警值(DO<1.5mg/L自动报警)

定期维护:每月清洗曝气头,检查风机压力

优化进水管理:养猪场冲洗水与尿液分流收集,避免冲击

五、特殊场景应对

案例:养猪场废水污泥发黑

原因

冲洗水中残留消毒剂(如过硫酸氢钾)分解产生硫酸盐+ 粪尿高COD冲击。

对策

1、废水进入调节池前预曝气24小时;

2、投加硝酸钠(NaNO₃)作为电子受体,抑制SRB:

5S²⁻ + 8NO₃⁻ + 8H⁺ → 5SO₄²⁻ + 4N₂↑ + 4H₂O

总结:活性污泥变黑处理逻辑链   


关键原则

黑泥必先查DO,曝气修复是根本;

硫高预曝加调控,排泥换泥莫迟疑。

及时处理2-3天可恢复,拖延将导致系统崩溃!

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